本報通訊員 張志喜
一臺電腦、兩套不同品牌的PLC(可編程邏輯控制器)控制模塊,這是首鋼水鋼鐵焦事業部設備室主管趙慶軍的“實驗基地”。當有實驗課題而又不能用在線運行中的設備測試時,趙慶軍就在這兩套現場工藝控制系統中反復實驗,實驗完成后再“搬”到現場設備上運用。
趙慶軍主要負責鐵焦事業部自動化、信息化管理工作,是鐵焦事業部“趙慶軍工匠場”的領銜人。
8月中旬的一天,4號高爐高壓配電室電腦出現故障,這臺電腦控制著高壓配電柜,直接影響高壓配電柜運行的溫度和電流、電壓等情況,一旦出現故障極易造成停機進而影響生產。
面對故障,趙慶軍與維檢中心鐵電車間相關人員一起商量解決的辦法,在更換一臺電腦、安裝操作系統后發現與原來的監控軟件不兼容。經咨詢廠家,對方稱要解決此問題,需要重新購買與操作系統兼容的軟件,費用近8萬元。
8萬元只為解決一個故障?趙慶軍“舍不得”花這筆錢。他和大家商量后把相關軟件拷貝到電腦上嘗試,嘗試了不同的操作系統,均以失敗告終,軟件上頻頻出現錯誤提示:數據庫不兼容、動態鏈接庫不兼容……一次次錯誤提示,反而激起了趙慶軍必須攻克這個難關的決心。
他對能想到的每一個地方都進行跟蹤調試、攻關。那段時間,他在辦公室工作到晚上六七點,回到家又繼續查找資料,第二天到辦公室再測試。測試—查資料—再測試—再查資料,反復多次后,趙慶軍終于在9月3日解決了這一故障,經上線使用后達到預期效果,生產監控恢復正常。
9月10日,4號高爐熱風爐系統操作崗位職工稱電腦操作反應遲緩,操作開關閥門要間隔10多秒后才能有所反應。熱風爐閥門開大開小將直接影響高爐送風的穩定性。張立軍立即咨詢了有關廠家,在得到“購買一套軟件需要10萬元”的答復后,又一次“舍不得”了。于是,趙慶軍與鐵電車間的技術人員到現場調試,未能解決問題后,他們又經過細致排查和實驗,發現是兩臺服務器分別用新舊不同版本軟件而造成不兼容。找到原因后,問題便迎刃而解,服務器軟件最終實現“完美”兼容。
由于工作需要,燒結系統需要安裝一套能源鼓風機性能參數的監控設施,此套設施需要5萬元。趙慶軍與同事想辦法從能源事業部拷貝監控程序到燒結作業區,仍然出現拷貝程序與電腦不兼容的問題。有了經驗的他們,在多次攻關后,最終達到燒結系統所需的參數要求。
“在對現場故障點和難點進行攻關時,有時會遇到意想不到的困難,但我們通過對各種可能性的測試和確認,解決了設備運行中出現的問題。以后,我們將不斷學習,拓寬認知范圍,為分析和判斷設備故障打好基礎。作為設備管理人員和工匠場領銜人,能為公司降本增效工作貢獻綿薄之力,再怎么付出我覺得都是值得的。”趙慶軍說。
《中國冶金報》(2022年11月8日 03版三版)




























